オムロン太陽株式会社 OMRON TAIYO CO., Ltd. OMRON Sensing tomorrow
ホーム 会社案内 会社のあゆみ 基本方針 事業活動 リンク 工場見学案内 アクセス
製品紹介
作業環境
業務改善
オムロン太陽ニュース
業務改善
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>
 ■測定作業の効率と安定化
職域拡大
安全
品質
生産性
環境
改善前


改善後
ソケットをリレーに挿入し、プッシュプルゲージに引っかけ、ソケットを手で引っ張って測定していました。 装てん治具を作成。安定して測定できるようになり、作業性が向上しました。
 ■取り間違い防止
職域拡大
安全
品質
生産性
環境
改善前


改善後
ボンド硬化のタイムアップを知らせるLEDがわかりにくく、取り間違える恐れがありました。 タイムアップ後はLEDが点灯から点滅に変わり、一目でわかるように。取り間違え防止のブザーとライトも取り付けました。
 ■ネジ締め生産性の向上
職域拡大
安全
品質
生産性
環境
改善前


改善後
ビス締めの際、ソケットが動かないようボックスに入れて作業していたため効率が悪くなっていました。 レール上でビス締めができるようにガイドを付け、持ち上がりをなくして作業性を良くしました。
 ■ボンド塗布作業の安定
職域拡大
安全
品質
生産性
環境
改善前


改善後
ボンド塗布の際、1回にワークを3個しか持てず、その都度ボンドを持ちかえなければなりませんでした。 ボンド塗布用治具を作成し、一度に14個を塗布できるようにしました。ボンドの持ち替え回数が5分の1になりました。
 ■基板圧入時の安定
職域拡大
安全
品質
生産性
環境
改善前


改善後
裏板が上に乗り、不安定な状態で手で押し込み圧入を行うため、作業の熟練が必要でした。ヒビ割れ発生もありました。 裏板を先に治具に挿入し、上に本体を乗せる際はガイドがあって前後左右にズレができないよう工夫しました。
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>